橡膠托輥排列比較緊密,理論上可起較好的緩沖作用,但實際生產中,托輥緩沖效率不好。給料機下方支撐接料皮帶托輥受力大,托輥較易損壞,導致皮帶機不能正常運行,嚴重影響生產。
1、主要原因有:
礦石體積大小不一,托輥受力不均勻;下礦量大;定量給料機下料口到接料皮帶的距離高度大。
2.改造措施:
針對上述問題,根據皮帶工作特點和環境,將原托輥緩沖裝置改為緩沖床,構成緩沖床的橡膠條。由橡膠條構成的緩沖床為一個整體,不平衡的受力影響較小,增加接觸面積起到較好的緩沖作用,特定耐受磨塑料可以保護皮帶,減小皮帶磨損。
3.改造結果:
(1)增加了皮帶機運行穩定性。緩沖床穩定性高,對于下礦時受力點要求不高,對較大直徑的礦石也可以保障生產線的穩定運行。
(2)結構簡單,安裝、拆卸簡便,節約維護、維修時間。
(3)噪聲小。緩沖床主要有橡膠、鋼等部分組成,其中橡膠占了大約3/4,鋼結構主要用來固定橡膠條。橡膠的吸振能力強,礦石砸撞聲有部分被橡膠條吸收,礦石下落的聲響顯明減小。
(4)皮帶使用壽命增加。由于定量給料機緩沖床橡膠條上有一層特定的耐受磨塑料,減小了橡膠與橡膠之間的摩擦,從而保護了皮帶,使其使用壽命增加。